PLANEACIÓN JERÁQUICA DE LA PRODUCCIÓN Y SU IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD EN UNA PLANTA DE INCUBACIÓN

 

Hierarchical planning of production and its impact on productivity in an incubation plant

 

 

 

 

Luis Edgardo Cruz Salinas

Maestro en Ingeniería Industrial / Universidad Cesar Vallejo, Chepén, Perú.

lecs35@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-3856-3146

 

Alex Antenor Benites Aliaga

Doctor en Ciencias e Ingeniería / Universidad Cesar Vallejo, La Libertad, Perú

a.benites1983@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9329-5949

 

 

 

                                                                                   

 

http://centrosuragraria.com/index.php/revista

Publicada por: Instituto Edwards Deming

Quito - Ecuador

Octubre - Diciembre  vol. 1. Num. 7  2020

 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

 

RECIBIDO: 1  DE DICIEMBRE 2019

ACEPTADO: 1 DE ABRIL 2020

PUBLICADO: 4 DE OCTUBRE  2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Resumen


El presente artículo tiene por objetivo determinar el impacto de la planificación jerárquica de la producción en la productividad en una planta de incubación de pollos. El tipo de investigación es aplicada con un diseño pre experimental. Una evaluación inicial determinó que en la planta no existe un adecuado planeamiento de la producción como ente generador de gestión integral, como consecuencia se infiere que la planificación de las operaciones es inadecuada y limita las posibles opciones estratégicas ya que afecta directamente la productividad de la misma. En el nivel estratégico se determinó la demanda futura, en lo táctico se diseño un modelo de programación lineal con restricciones de demanda, fuerza laboral y producción extra, Se concluyó que la planificación jerárquica de la producción contribuyó al mejoramiento de la productividad quedando evidenciado  con el incremento del índice combinado de productividad en 3.31%.

Palabras Clave: productividad, producción, planeación,

Abstract

 

 

 

The aim of this article is to determine the impact of hierarchical production planning on productivity in a chicken hatchery. The type of research is applied with a pre-experimental design. An initial evaluation determined that in the plant there is no adequate production planning as a generator of integral management, as a consequence it is inferred that the planning of operations is inadequate and limits the possible strategic options since it directly affects its productivity. . At the strategic level, future demand was determined, at the tactical level, a linear programming model with demand restrictions, labor force and extra production. It was concluded that the hierarchical planning of production contributed to the improvement of productivity, being evidenced by the increase in production. combined productivity index at 3.31%.

Key Words: productivity, production, plannig


.



 

1.      INTRODUCCIÓN

En esta investigación se busca establecer el impacto de planeación jerárquica de la producción en la productividad en una planta de incubación de pollos.

En la actualidad, la dinámica de las organizaciones es constante encontrándose una persistente evolución. Esto se traduce con los aumentos de los niveles de productividad a través de la adquisición o aplicación de nuevas tecnologías, la capacitación de los recursos humanos pero sobre todo a través de una adecuada planificación de la producción (Aguilar, 1998).

La planeación de las operaciones busca atender la demanda de los clientes mediante la asignación de los recursos en forma adecuada de tal manera que se logren los objetivos empresariales (Noori y Radford, 1997). El incremento de la productividad depende en gran medida de esta actividad.

 A pesar de los esfuerzos que se realizan el proceso de la planificación de la producción se complica por los diferentes horizontes de tiempos y niveles de decisión. Ante esta situación, una alternativas son los sistemas de planificación jerárquicos de la producción  que resuelven muchos de los problemas y limitaciones de los actuales sistemas tradicionales, definiendo un conjunto de niveles de planificación, cada con un modelo de toma de decisiones asociado, una representación de las entidades del sistema (productos y recursos) y del tiempo, acorde con la ubicación jerárquica del nivel, además de las relaciones entre los diversos niveles, que le dan coherencia al modelo (Motola,2008).

En la planificación jerárquica, el problema general se descompone en sub problemas relacionados, de tal modo que al solucionarlos, se soluciona el problema que les dio origen (Osorio, 2008).

La planificación de la producción debe determinar diferentes medios para una constante evaluación de algunos factores como pueden ser la demanda de los clientes, la situación en la que se encuentra el capital de la empresa, la capacidad productiva que posee la misma, entre otros (Riggs, 1999). Es imprescindible que las empresas cuenten con un sistema de planificación de la producción que les permita el uso eficaz de sus recursos, repercutiendo positivamente en la productividad.

Los primeros que trataron la planeación de la producción desde un punto de vista jerárquico fueron Max y Meal (1975). Otra investigación a tener en cuenta por su aplicación de la planeación jerárquica de producción es el elaborado por Nagi (1991). Posteriormente, en 1995 aparecen trabajos más profundos cuando Schneeweiss presenta una estructura sólida de los modelos jerárquicos en las organizaciones y desarrolla más ampliamente los elementos del sistema jerárquico, presentando una sólida propuesta frente a uno de los aspectos más importantes que define el fenómeno de la jerarquía: la anticipación (Schneeweiss, 1995).

Weinstein, (1999), desarrolla un modelo de planeación jerárquico de tres niveles que integra las decisiones de mantenimiento, que se desarrolla para validar algunas hipótesis que justifican el mantenimiento preventivo. En el nivel superior se desarrolla un modelo de programación lineal en el que se busca minimizar los costos de alistamientos, producción e inventarios de familias y los costos de contratación, despido, tiempo regular y de horas extras. En el segundo nivel se desarrolla el programa maestro de producción en el que se definen los tamaños de lote de cada uno de los productos dentro de la familia, mediante un modelo de programación lineal que busca por un lado minimizar los costos de faltantes y por otro lado la desviación de los pesos asociados a las desviaciones de los óptimos obtenidos en el nivel superior. En el último nivel se emplea la simulación discreta para evaluar los efectos de las cargas de los planes en los centros de trabajo, para lo cual desarrolla un plan aproximado de capacidad mediante perfiles de recursos.

Del mismo modo Carrión (2013), propone un modelo de planificación jerárquica de la cosecha de la caña de azúcar, donde considera los niveles estratégico, táctico y operativo y la integración entre ellos.

Por otro lado la variable dependiente evaluada fue la Productividad, que se define como la destreza de producir más con los mismos recursos o producir los mismo con menos recursos (Servitje, 2008; Krajewsji y Ritzman, 2015).

La productividad se relaciona con los resultados que se consiguen en los procesos, lo que significa que para aumentar la productividad se debe obtener resultados con los recursos mínimos empleados. Por consiguiente la productividad es la relación entre los productos obtenidos y los recursos empleados para obtenerlos. Los productos pueden medirse en unidades, piezas, cajas, etc. y los recursos en horas hombre, número de trabajadores, kg de materia prima, etc. Lo que significa que la productividad permite controlar el uso adecuado de los recursos. Es habitual medir la productividad por medio de las dimensiones: mano de obra y materia prima. Se obtienen de la relación del resultado logrado y los recursos humanos empleados, materia prima respectivamente (Gutiérrez, 2010).

En la búsqueda de trabajos previos se examinó a Becerra y Pérez (2015). Se emplearon la entrevista para el diagnóstico, la observación y el análisis de documentos como técnicas para la recolección de información. Se determinó un plan maestro de producción y un plan de requerimiento de materiales, así como un balance de línea, buscando hacer más eficiente el uso de los recursos. El tipo de investigación fue aplicada, con un diseño pre experimental. Como resultado de este trabajo se concluyó que por medio del balance de línea se alcanzó un 95% de eficiencia. La productividad se incrementó en 13%. Y la tasa interna de retorno de la implementación del proyecto fue de 27%. Del mismo modo Puglisi (2015), Tuvo como objetivo principal la mejora de la productividad mediante la implementación de un plan de producción. Se realizó una investigación aplicada, con enfoque cuantitativo. La muestra fue igual a la población y estuvo formada por los datos de la productividad durante cinco meses. Hizo uso de plan maestro de producción y un plan de requerimientos de materiales. Como consecuencia de la investigación se logró incrementar la productividad en un 14 %.

Arroyo y Falen (2018), quienes se plantearon como principal mejorar la productividad por medio de la implementación de un plan de la producción. Utilizaron estrategias de planeación agregada, elaboraron un plan de requerimiento de materiales, en base a pronósticos de serie de tiempo. El tipo de la investigación fue aplicada con un diseño pre experimental. La población estuvo formada las áreas de la empresa y como muestra el área de producción. Usaron las técnicas de observación, entrevista y análisis de documentos. Se utilizaron como instrumentos una ficha de registro de datos, una guía de observación y un cuestionario de entrevista. Como resultado de la investigación se concluyó que en 61% de los problemas corresponden a la falta de planificación y control de las operaciones. La estrategia del plan agregado de menor costo fue la estrategia de persecución. La productividad de mano de obra se incrementó en 5.6 % y la de materia prima 3%. El beneficio- costo de la propuesta fue de 2.62. De igual manera Rodríguez y Troncos (2019), cuya investigación tuvo como objetivo mejorar la productividad mediante la aplicación de un plan y control de la producción. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tipo aplicado, diseño pre experimental y nivel explicativo. La población estuvo conformada por todas las áreas de la empresa y la muestra por el área de producción. Se emplearon diversos instrumentos de recolección como formatos de data histórica, del plan agregado y plan de requerimiento de materiales. La productividad de mano de obra se incrementó en 12 %, la de materia prima en 11.45% y la económica en 3.54%.

A partir del marco teórico expuesto se puede formular el problema general: ¿Cuál es el impacto de la planificación jerárquica de la producción en la productividad en una planta de incubación?  La justificación teórica es dar a conocer los diferentes conceptos y teorías que refuercen a las empresas carecen de un plan de producción de capacitación. Tiene como fin proporcionar aportes en los conocimientos teóricos y científicos. Asimismo se justificó de manera práctica porque esta investigación va a permitir que los directivos cuenten con un plan de producción que les permita conocer con anticipación la disposición de los recursos a de fin de tomar las mejores decisiones, repercutiendo positivamente en la productividad. Por último, se justificó metodológicamente ya que el trabajo aporta al conocimiento científico, se utilizaron correctamente los instrumentos de medición validados por juicios de expertos. Dadas las razones expuestas conlleva a plantear el objetivo general: Determinar el impacto de la planificación jerárquica de la producción en la productividad en una planta de incubación. Del mismo modo se planteó la hipótesis general: La planeación jerárquica de la producción incrementa la productividad en la planta de incubación


En los actuales momentos, el logro de un adecuado uso de los recursos disponibles ha adquirido un sentido de urgencia. Dentro de los muchos sectores que pugnan por adecuarse al cambio y optimizar sus recursos es el sector avícola.

La empresa en estudio no escapa a tal situación y se pudo observar: Falta de una adecuada estandarización de operaciones que permita determinar las horas hombre de trabajo que se requieren para la fabricación del producto, inadecuada programación de horas extras, lo que ocasiona gastos innecesarios y fastidio en el personal, contratación innecesaria de mano de obra, desperdicio de materia prima, toma de decisiones con alto grado de incertidumbre, pérdidas de horas de trabajo

En el presente trabajo de investigación, la planificación jerárquica de la producción consistió en descomponer el problema global de toma de decisiones en una serie de sub-problemas relacionada con la determinación de la cantidad y el tiempo de producción para el futuro, ajustar la tasa de producción, los niveles de mano de obra, lo niveles de inventario, el trabajo extra, las tasas de subcontratación y otras variables controlables. En este se propuso la aplicación de la planificación jerárquica de la producción en un nuevo escenario, metodología y aplicación en una planta de incubación, y su repercusión en la productividad.


 

2. Materiales y métodos

La presente investigación presentó enfoque cuantitativo porque usa la recaudación de datos con el fin de comprobar la hipótesis. Asimismo el nivel fue explicativo y el diseño de la experimental.

Las técnicas utilizadas fueron la observación y el análisis documental. Para el análisis de los datos se aplicó la estadística descriptiva para los niveles de las variables, dimensiones y la estadística inferencial para la contratación de hipótesis.

El modelo propuesto, basado en la estructura organizacional existente en la empresa, define tres niveles decisorios: El nivel estratégico está representado por la gerencia, donde se toman las decisiones con una visión amplia (demanda, capacidad, proceso) teniendo como objetivo principal maximizar la productividad. El nivel táctico se relaciona con la planeación de la producción logrando maximiza las operaciones (desarrollo de un modelo de programación lineal). El nivel operativo está representado por garantizar la eficiencia de los recursos, sus decisiones se toman a corto plazo (programación de la producción).

El modelo de programación lineal para encontrar el plan óptimo de producción tuvo las siguientes variables de decisión:

Nt = Número de trabajadores en tiempo normal en el mes t.

Et = Número de trabajadores en tiempo extra en el mes t

Ct = Número de trabajadores contratados en el mes t

Dt = Número de trabajadores despedidos en el mes t

Ft = Demanda pronosticada para el mes t

 

 

Cuadro de texto: Donde:
Ca = Costo de fuerza laboral normal
Cb = Costo de fuerza laboral extra
Cd = Costo de contratación de fuerza laboral
Ce = Costo de despido de fuerza laboral


La función objetivo fue:

 

El modelo estuvo sujeto a las siguientes restricciones:

Restricciones de Demanda:

Ep(Nt + Et) ≥ Ft         donde :  t =1,2,3…..12 ;      Ep= estándar de producción

Restricciones de producción extra:

Et < PeNt                    donde: Pe = Porcentaje adicional de hora extra t= meses donde se aplicó las horas extras                                                                         

Restricciones de fuerza laboral:

Nt = Nt-1 + Ct - Dt         

Restricciones de no negatividad: las variables no pueden tomar valores negativos

Nt,Et,Dt,Ct, >= 0

Todas las variables son enteras

Para resolver este problema se empleó el software LINDO mediante el método simplex.

 

 

 


3. Resultados

Se aplicó estadística descriptiva para los niveles de las variables y dimensiones y la estadística inferencial para la contratación de hipótesis.

Para la evaluación de la productividad se ha considerado los indicadores: productividad de materia prima y productividad de horas-hombre directas.

Tabla 1

Indicadores de productividad 2018

 

Mes

Pollos

 

Huevos incubables

Horas- hombre directas

Productividad

Materia prima (Pollos/huevos)

Productividad

Mano de obra

(pollos/h-h)

Índice combinado de productividad

 

Enero

376280

455104

3900

0,827

96,48

1,75

 

Febrero

288150

348512

3600

0,827

80,04

1,74

 

Marzo

257773

298902

3600

0,862

71,60

1,80

 

Abril

324520

380312

3900

0,853

83,21

1,79

 

Mayo

392350

453269

3900

0,866

100,60

1,84

 

Junio

315500

364024

3600

0,867

87,64

1,83

 

Julio

389025

450469

3750

0,864

103,74

1,83

 

Agosto

445775

516841

3900

0,862

114,30

1,84

 

Septiembre

508069

589202

3750

0,862

135,49

1,85

 

Octubre

412340

476969

3900

0,865

105,73

1,84

 

Noviembre

400201

463947

3750

0,863

106,72

1,83

 

Diciembre

380302

439859

3750

0,865

101,41

1,83

 

Promedio

374190,41

436450,83

3775

0,85

98,91

1,81

 

Fuente: Propia

 

Se observa que el índice combinado de la productividad fue 1,81 lo que significa que por casa sol invertido en los recursos mano de obra y materia prima se obtuvo 0,81 soles de ganancia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra el resultado obtenido en las estrategias de planeación agregada: adaptación a la demanda y nivelación.

 

 

Tabla 2

Estrategia de adaptación a la demanda

 

Mes

Proyección de ventas

Días laborables

Estándar de produccción

operario/día

Estándar de produccción

operario/mes

Producción requerida

Fuerza laboral requeria

Producción planeada

Producción planeada

1

455680

25

720

18000

455680

26

468000

12320

2

472352

25

720

18000

472352

27

486000

25968

3

490019

27

720

19440

490019

26

505440

41389

4

508683

23

720

16560

508683

31

513360

46066

5

528343

26

720

18720

528343

29

542880

60603

6

548999

25

720

18000

548999

31

558000

69604

7

570652

24

720

17280

570652

34

587520

86472

8

593300

26

720

18720

593300

32

599040

92212

9

616945

26

720

18720

616945

33

617760

93027

10

641586

26

720

18720

641586

35

655200

106641

11

667223

25

720

18000

667223

38

684000

123418

12

693856

24

720

17280

693856

41

708480

138042

 

6787638

 

 

 

6787638

 

6925680

895762

Fuente: Propia

 

 

 

 

Tabla 3

Costos de la estrategia de adaptación a la demanda

COSTOS

COSTO

TOTAL

Fueza laboral normal

Fueza laboral normal

Despido

Inventario

26000

1200

 

155,23

27355,23

27000

200

327,20

27527,20

26000

0

41,67

521,50

26563,17

31000

1000

580,43

32580,43

29000

0

83,33

763,60

29846,93

31000

400

877,01

32277,01

34000

600

1089,55

35689,55

32000

0

83,33

1161,87

33245,20

33000

200

1172,14

34372,14

35000

400

1343,68

36743,68

38000

600

1555,07

40155,07

41000

600

1739,33

43339,33

383000

5200

208.33

11286,60

399694,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia

 

Tabla 4

Estrategia de nivelación

 

Mes

Proyección de ventas

Días laborables

Estándar de producción

operario/día

Estándar de producción

operario/mes

Producción requerida

Fuerza laboral requerida

Producción planeada

Inventario planeado

1

455680

25

720

18000

455680

32

576000

 

2

472352

25

720

18000

472352

32

576000

223968

3

490019

27

720

19440

490019

32

622080

356029

4

508683

23

720

16560

508683

32

529920

377266

5

528343

26

720

18720

528343

32

599040

447963

6

548999

25

720

18000

548999

32

576000

474964

7

570652

24

720

17280

570652

32

552960

457272

8

593300

26

720

18720

593300

32

599040

463012

9

616945

26

720

18720

616945

32

599040

445107

10

641586

26

720

18720

641586

32

599040

402561

11

667223

25

720

18000

667223

32

576000

311338

12

693856

24

720

17280

693856

32

552960

170442

 

6787638

 

 

217440

6787638

 

6958080

4250242

Fuente: Propia

 

 

 

 

Tabla 5

Costos de la estrategia de nivelación

 

COSTOS

COSTO

TOTAL

Fueza laboral normal

Contratación

Despido

Inventario

32000

2400

 1516,03

35916,03

32000

 

 2822,00

34822,00

32000

 

 4485,97

36485,97

32000

 

4753,55

36753,55

32000

 

 5644,33

37644,33

32000

 

5984,55

37984,55

32000

 

5761,63

37761,63

32000

 

5833,95

37833,95

32000

 

 5608,35

37608,35

32000

 

5072,27

37072,27

32000

 

 3922,86

35922,86

32000

 

2147,57

34147,57

384000

2400

53553,04

439953,05

Fuente: Propia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultados obtenido mediante el modelo de programación lineal se muestra en la tabla 6.

 

 

Tabla 6

 Soluciones obtenidas mediante programación lineal

Meses

Variables

Nt

Et

Ct

Dt

1

26

0

6

0

 

2

27

0

1

0

 

3

25

0

0

1

 

4

31

0

6

0

 

5

29

0

0

2

 

6

31

0

2

0

 

7

34

0

3

0

 

8

32

0

0

2

 

9

33

0

1

0

 

10

35

0

2

0

 

11

38

0

3

0

12

41

0

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia

 

 

 

 

 

 

 

El resumen de los costos de las estrategias y del modelo de programación lineal se muestra en la tabla 7

 

 

 

 

Tabla 7

Cosolidado de costos

 

 

 

 

ESTRATEGIA

COSTO

Adaptación a la demanda

Nivelación

Programación lineal

399694,93

439953,05

387650,60

 

 

Fuente: Propia

 

 

Como se aprecia la estrategia que presentó menor costo es la estrategia mediante el modelo de programación lineal.

 

 

Para el año 2019 se volvieron a calcular los indicadores de productividad para determinar el efecto de la planeación jerárquica de la producción en la productividad de la planta. La cantidad de materia prima (huevos) requerida para el planeamiento se obtuvo después de establecer los tiempos estándares. Las operaciones se realizaban muy rápido por la falta de planeación y por el exceso de horas extras, generando pérdida de huevos (rajados y eliminados).

 

 

Tabla 8

Indicadores de productividad 2019

 

Mes

Producción planeada

(Pollos)

Huevos incubables

Horas- hombre directas

Productividad

Materia prima (Pollos/huevos)

Productividad

Mano de obra

(pollos/h-h)

Índice combinado de productividad

 

Enero

455680

509906

4687

0,89

97,21

1,86

 

Febrero

472352

528562

4875

0,89

96,89

1,86

 

Marzo

490019

548331

5062

0,89

96,79

1,86

 

Abril

508683

569216

4830

0,89

105,32

1,87

 

Mayo

528343

591216

5070

0,89

104,21

1,87

 

Junio

548999

614330

5625

0,89

97,60

1,86

 

Julio

570652

638560

5580

0,89

102,27

1,87

 

Agosto

593300

663903

6045

0,89

98,15

1,86

 

Septiembre

616945

690361

6240

0,89

98,87

1,87

 

Octubre

641586

717935

6630

0,89

96,77

1,86

 

Noviembre

667223

746623

6937

0,89

96,18

1,86

 

Diciembre

693856

776425

6660

0,89

104,18

1,87

 

Promedio

565636,5

632947,24

5686,87

0,89

99,54

1,87

 

Fuente: Propia

 

 

Se observa que el índice combinado de la productividad para el año 2019 fue 1,87 lo que significa que por casa sol invertido en los recursos mano de obra y materia prima se obtuvo 0,87 soles de ganancia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9

Comparación de los indicadores de productividad de 2018 y 2019

 

FACTOR

INDICADOR PROMEDIO ANUAL

INDICADOR

UNIDADES

2018

2019

Materia prima

0,857

0,89

Horas- hombre directas

98,91

99,54

Indicador combinado de productividad

1,81

1,87

-

Variación del índice combinado

(1,87-1,81)/1,81 * 100 = 3,31%

Fuente: Propia

 Se observa que la productividad se incrementó en 3,31% respecto al estado inicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis general de la investigación

 

Ho. La planeación jerárquica de la producción no incrementa la productividad en la planta de incubación.

Hi. La planeación jerárquica de la producción incrementa la productividad en la planta de incubación

 

Tabla 10

 

Resultados prueba de Wilconson

 

Estadísticos de pruebaa

 

ProdDespués - ProdAntes

Z

-3,070b

Sig. asintótica(bilateral)

,002

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.

 

Fuente: Propia

 

 

De la tabla 10 se observa que el nivel de significancia 0,002 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que la planeación jerárquica de reproducción incrementa la productividad de la planta de incubación.

 

 

 

 

4. Discusión

 

En la investigación de Puglisi (2015), se obtuvo un incremento de la productividad de 14% muy similar a lo obtenido por Becerra y Pérez (2015) que fue de 13%, lo queda demostrado el impacto positivo de la planeación de la producción en la productividad.

Del mismo modo Rodríguez y Troncos (2019), lograron un incremento de 12 % y 11.45 de la productividad de mano de obra y de materia prima respectivamente, aplicando un plan agregado, resultando la estrategia de persecución la de menor costo. Resultados que se asemejan a lo de Arroyo y Falen (2018) que obtuvieron un incremento de 5.6 % en la productividad de mano de obra y 3 % en la de materia prima, además la estrategia de menor costo resultó la de persecución.

Caicedo, Criado y Morales (2019), aplicaron un modelo matemático de programación lineal en la planeación agregada en una empresa de metalmecánica colombiana que incluyó una estrategia mixta, logrando una reducción del 7,4% en los costos de mano de obra. Orejuela (2014), desarrollo un modelo de planificación jerárquica para abordar el subproblema de la planeación operativa en una ambiente tipo flowshop, en que ya se han realizado las subproblemas de planeación estratégica y táctica. El modelo jerárquico compone varias estructuras como las anteriores de acuerdo con la organización de la empresa, diferenciando por ejemplo entre los niveles estratégicos, tácticos y operativos. En cada nivel decisorio se considera la información en el grado de detalle que allí se requiere. En los niveles superiores se usa la información muy agregada, en los niveles bajos se consideran los detalles.

 

 

 

5. Conclusiones

La planeación jerárquica de la producción tuvo un impacto positivo en la productividad de la planta de incubación lo que se demuestra con el incremento de 3,31%.

 

En la prueba de hipótesis se obtuvo un nivel de significancia de 0.02 lo que afirma la hipótesis propuesta.

 

La productividad de materia prima se incrementó en 3,85 % y la de mano de obra en 0,64 % , lo que ratifica la importancia de la planeación jeráquica de la producción en el aumento de la productividad de las empresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

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